苏州排屑器设计方面改进:
更改排屑器PLC控制程序,实现机床主轴转动时排屑器自动启动,禁止客户自行控制排屑器启停,并且当排屑器进行维修时,主轴不允许转动。此种改进是为了避免有些客户为了省电,让排屑器间歇工作,当铁屑过多,尤其加工钢件产生团屑时,排屑负荷过大,*如此造成排屑器卡死或损坏。
要求排屑器动力轴增加无触点开关。可检测排屑器链板运转状态,当链板停止转动时实现反转,正反转几次后仍然卡死时报警提示,这时排屑器停止工作,机床继续加工完当前零件后自动停机,由操作者清理铁屑。
增加过载保护装置。在链传动环节中加装安全离合器,确保在链板卡死不动时不会因为过载而烧坏电机。
在排屑器进屑口回转端增加可拆卸盖板,一方面方便安装和拆卸链板,另一方面此回转部位容易堆积铁屑和细小铁沫,增加可拆卸盖板可方便清理铁屑和铁沫。
在出屑口位置安装铁毛刷及挡板。防止铁屑掉落进铁屑车后再次随链板回转进排屑器内部,造成链板卡死。
尽量提高排屑口高度,增加团屑排屑能力。
水箱在空间允许的情况下应尽量大,有效容积应为冷却泵流量的3-5倍以上,保证水泵必须侵入水中,不能发生吸空现象,长时间吸空会损坏水泵。
排屑器液位报警器,要求有两点报警。低液位报警位置高于水泵低安全液面30mm,报警后机床可以继续当前动作,刀具快退之后机床自动停机,等待操作者补充冷却液及解除报警后才可正常运行。
水箱要具有过滤装置,过滤精度不低于150μ,防止水箱内铁屑颗粒过大损坏冷却泵。
水箱内部需做多段分隔,保证冷却液有足够的沉淀停留时间,较大杂质能够充分沉淀。
苏州排屑器采购附件方面改进
要求链板厚度≥2mm,链板间隙<0.8mm,材质必须为1Cr13,运行平稳,无杂音,不许夹铁屑。链板是排屑器的重要部件,其质量好坏直接影响排屑器运行情况和排屑稳定性。必须采购质量合格、做工细致的链板,板厚≥2mm能保证整体强度,间隙在不影响运行性能前提下尽量小,减少缝隙夹铁屑概率。
水箱冷却泵是故障频发部件,所以必须采用大厂生产的合格产品,杜绝为降低成本而使用小厂便宜冷却泵,冷却泵功率、扬程、流量等参数需满足设计需要。
电机、安全离合器、无触点开关等关键部件,要采购合格高质量产品,才能保证排屑器工作稳定。
苏州排屑器装配方面改进
装配工序在完成排屑器装配后必须进行通电试运行,运行时间在5小时以上,运行过程中不断调整链板和传动链条松紧程度,以保证各个部件转动时顺畅无杂音、无异响。
排屑器和水箱在装配后都要进行试水,确保防水部分不能漏水,检查冷却泵能否正常工作。
苏州排屑器排屑器外观方面趋势
通过收集资料及参加各地机床展览,发现近年来客户和厂家对机床外观的要求越来越高,外形及色彩协调越来越重要,排屑器作为数控机床*的辅助设备,其外观直接影响整个机床的美观程度。所以建议排屑器结构和外观要不就简洁精致要不就大气美观,不能结构繁琐、布局不合理。做到简洁精致就是尽量减少传动部件,做到简洁高效,例如去掉链传动,改为轴与轴通过联轴器直接连接,把电机放到侧面,这样去掉没必要的中间环节,节省空间,能使排屑器整体更精致;或者可以选择做到大气美观,比如在排屑器头部位置安装防护罩,将所有结构部件都遮盖住,能够有效防尘、增加整体感。但要注意外形及颜色搭配,不能适得其反,使排屑器不协调显得笨重。还要合理安排空间,考虑电机散热等问题。
总结
排屑器改进是一个*持续的过程,改进效果会有一定的滞后,不会马上显现出来,需要对改进后的排屑器建立档案,进行跟踪观察。也需要售后服务人员积极配合,将排屑器出现的故障问题描述详细一些,以及解决办法都应该有详细记录,这有利于整理数据,进行分析。争取后能够在满足客户需求、外观、成本等几个方面找到一个平衡点,使产品更完美,更有市场竞争力。